據(jù)迅達(dá)真空泵廠的了解真空感應(yīng)冶煉一般采用模鑄工藝,鋼錠質(zhì)量的好壞對(duì)其性能有非常大的影響。本文針對(duì)鋼錠常見(jiàn)缺陷進(jìn)行成因分析,通過(guò)不同的實(shí)驗(yàn)方案,采取選用合適的保溫冒口、添加保溫劑、降低中間包中鋼液面的高度、提高澆注前期的澆注速度、提高澆注過(guò)程中攪拌功率等辦法來(lái)提高鋼錠質(zhì)量。結(jié)果表明,硅酸鋁纖維型保溫冒口與保溫劑配合使用,鋼錠上部縮孔全部在冒口區(qū)域,且呈開(kāi)放集中型;盡可能快地使中間包內(nèi)鋼液面高度達(dá)到中間包的1/4 高度,鋼錠表面的冷豆缺陷及渣皮缺陷會(huì)大大減少;在澆注過(guò)程中提高攪拌功率可降低鋼錠的化學(xué)成分偏析。
由于在真空條件下冶煉可以避免大氣熔煉和澆注過(guò)程中產(chǎn)生的合金元素易氧化、燒損等問(wèn)題,從而可實(shí)現(xiàn)精確地控制化學(xué)成分,其還具有低的氣體含量、低的金屬夾雜物、低的有害雜質(zhì)含量等特點(diǎn),使之成為精確控制化學(xué)成分、制備高純凈材料的重要手段。對(duì)于合金含量不高的鋼鐵材料,在澆注成鋼錠后,無(wú)須進(jìn)行電渣重熔或真空自耗等二次重熔,即可直接鍛軋成材。一般地,認(rèn)為在鋼鐵材料研發(fā)過(guò)程中,鋼錠質(zhì)量的好壞通常會(huì)對(duì)最終試驗(yàn)分析結(jié)果產(chǎn)生重大影響。鋼錠內(nèi)部缺陷主要有偏析、疏松和縮孔等,外部缺陷主要有冷豆和渣皮等,這些缺陷的形成與冶煉、澆注和凝固過(guò)程密切相關(guān)。本文以80kg 真空感應(yīng)爐制備50CrV 鋼錠為研究對(duì)象,對(duì)鋼錠常見(jiàn)缺陷(表面缺陷、上部縮孔、化學(xué)成份偏析)進(jìn)行成因分析,迅達(dá)真空泵認(rèn)為通過(guò)合理使用保溫冒口及冒口覆蓋劑、改變澆注工藝等方式,可以較大幅度地降低鋼錠缺陷。